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傳統制造業升級 不拼“勞力”拼“腦力”

http://www.gjzbw99.com 2012-08-17 13:55

  面對長期存在的招工難、薪酬成本不斷提升等壓力,中山的一些用工大戶企業通過引進新設備,減少對用工量的依賴。而一些傳統制造型企業通過引進先進設備、引入信息化管理系統以及出臺激勵機制,實現了減員增效目標。記者昨日從市經信局獲悉,今年上半年中山工業結構調整取得成效,全市重工業增加值增速超過輕工業3.3個百分點,高技術產業增加值增速高于工業增速4.8個百分點,用工人數減少5萬多人,全員勞動生產率提高20%,萬元G D P單位能耗下降3.9%.

  減少用工依賴

  對于傳統制造企業而言,現在已經不能像從前一樣拼“勞力”,而是拼“智慧”了。)

  做代工利潤越來越少,現在土地、人力成本又不斷上升,要想活下去就必須轉型。”僑光集團董事長王世民說。

  僑光集團是一家傳統的紡織企業。王世民介紹,以前需要幾十人來完成的一條生產線,現在只需一臺機器就能搞定。“以前員工有七八千人,才能滿足生產的需求,現在2000多人就可以了。”王世民說,僑光通過購進先進設備,優化生產線,減少了不少人力,提高了生產率。

  僑光通過機械化一年減少生產成本上千萬元,王世民介紹,近兩年來,該公司先后投入1 .4億港元添置了500多臺行內最先進的全自動電腦編織機,淘汰原有的3000臺落后的手搖織機,大大降低了勞動力成本,提高了生產效益,部分工序人均產量比技改前提高達20倍。

  與僑光一樣,三禮電子有限公司以前用工量需1000—2000人,購買先進生產設備之后,現在只需要幾百人。這家主要生產電感、高頻變壓器、濾波器產品及SM D、SM T等貼片電感元器件的企業,這幾年訂單一直比較穩定,產品外銷至歐美40多個國家和地區。公司負責人介紹,公司這幾年一直研究如何降低成本,“人工成本太高了,機械化提升了產品的質量,也降低了企業生產成本。”該負責人表示,正是因為企業成本的降低,讓產品在國際市場上更有競爭力,在出口不暢的背景下,企業保證了訂單的穩定。

  引入信息技術

  除了使用機器手代替人力,中山不少企業對于信息化技術的應用更加重視,尤其是一些傳統制造企業,通過引入信息技術實現了整個運營效率的提升。)

  益達服裝公司是一家傳統制造企業,該公司在不減員不招工的背景下,實施R FID實時生產數據采集與分析系統,提高勞動生產率25%,2011年銷售額同比增長8%,實現年效益增加800萬元以上。

  中山另一家服裝龍頭通偉服裝有限公司,投資1000多萬元實施服裝制造業信息應用工程,開發基于企業現有ERP軟件的RFID系統,用于企業的生產、倉儲、物流跟蹤管理方面,有效解決了生產過程中的信息采集和共享問題,提高了生產效率。該公司董事長助理容靜韻介紹,自系統去年投入運營以來,累計年節省資金608萬元,而且公司的生產率提高了20%,生產周期縮短了20%,在產量提高15%的情況下員工減少200人。

  事實上,今年以來,企業普遍感覺經營壓力增大,國內外市場的不景氣讓很多企業訂單減少、庫存增多、資金鏈緊張。在這種大環境下,企業可謂是各顯神通,向內部挖潛降成本。

  大王椰電器一直在通過調整工種減少多余的崗位,為此公司還專門聘請了有經驗的專員。一些作用不大的崗位被取消了,人員重新整合,減少了多余的生產環節,流水線效率大幅提升。另外,還有一些企業則是建自有實驗室,獲得國際權威認證的資格,免去了新開發的產品要拿到其他城市認證的周期。

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